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某油輪爆炸事故案例分析

  
評論: 更新日期:2011年09月07日

 1.事故經(jīng)過

  該輪在南京煉油廠裝載93#汽油1697t,并排空前隔離艙壓載水,16:45時靠泊目的港油庫碼頭后,水手長根據(jù)大副的指令去首樓開啟壓載水泵,向前隔離艙打進清潔壓載水。19:00時開始卸貨。過了十幾分鐘,在卸下約8t汽油后,油庫方發(fā)現(xiàn)汽油輸不上來,即通知船方。船員檢查后,發(fā)現(xiàn)左舷第五艙閥門失靈。19:30時,該輪船長在主甲板上與船員商討貨艙閥門修理方案時,水手長根據(jù)大副的指令去首樓看前隔離艙內(nèi)壓載水是否打滿,并拿了一盞非防爆燈,從面向主甲板的水密門進入首樓。19:45時,水手長在關閉首樓內(nèi)船用磁力啟動器開關時,干貨艙及相鄰艙室發(fā)生閃爆,在甲板上的多名船員被氣浪沖倒。閃爆造成大副當場死亡,水手長嚴重燒傷。油庫工作人員立即停止卸油,并將爆炸事故報告消防部門、海事部門和醫(yī)院。本次事故造成該輪船員1人死亡,1人重傷,船舶、貨物損失及救助費等約100萬元。

  2.事故原因分析

  2.1現(xiàn)場勘驗

  對現(xiàn)場進行勘驗結果為:

  (1)首樓內(nèi)安裝的電氣照明開關和接線盒為隔爆式(Ex)設計;電纜未用金屬套管保護、接線口未密封,為非防爆要求設計。

  (2)前部壓載水泵(海水和淡水泵各一臺)的啟動開關為船用磁力啟動器開關,屬于非防爆型電氣產(chǎn)品。

  (3)油輪前隔離艙上甲板有一45cm×45cm水密人孔艙口,事故發(fā)生后處于全開狀態(tài),艙口冒出大量油氣,經(jīng)消防人員用可燃氣體檢測報警儀檢測,檢測報警儀立即聲光報警。檢測報警儀指示值為“E”%LEL,即超過最大測量值。

  (4)前隔離艙液面上浮有10cm厚度的汽油,估算約150Kg。經(jīng)現(xiàn)場取樣分析為輕組份汽油。

  (5)事故發(fā)生后,發(fā)現(xiàn)首樓面向貨物區(qū)域的水密門處在開啟的狀態(tài)。

  (6)在對干貨艙、前隔離艙、壓載泵艙和前貨油艙勘驗,發(fā)現(xiàn)隔離艙左舷側縱桁腹板與#102肋位橫艙壁焊縫處,橫艙壁上有一條3cm×0.5cm的裂縫,橫艙壁局部變形。

  2.2原因分析

  2.2.1事故直接原因

  通過對該輪爆炸現(xiàn)場勘驗和有關部門的鑒定結論及對有關證人的調(diào)查,對爆炸事故原因分析如下:

  (1)第一引爆原理:從爆炸機理和現(xiàn)場勘察分析,船舶102#肋位橫艙壁存在裂縫,裂縫導致貨油艙內(nèi)的貨油進入前隔離艙,油蒸氣通過敞開的人孔艙口,進入首樓各艙室,隨著壓載艙(即隔離艙)水位升高,艙內(nèi)的油蒸氣被大量擠出,從而使得相對密閉的首樓內(nèi)形成爆炸性的氣團。

  (2)第二引爆原理:船舶首樓內(nèi)的壓載水泵開關,電氣照明開關和接線盒等為非防爆電氣設備,這些電氣設備均不能有效隔絕電氣火花。當水手長關閉船用磁力啟動開關時產(chǎn)生電氣火花。電氣火花遇首樓積聚后達到爆炸極限的可燃氣體而導致閃爆事故發(fā)生。本起事故直接原因是隔離艙不能完全起到隔離作用,從而使得非危險區(qū)域的首樓變?yōu)槲kU區(qū)域,最終導致事故的發(fā)生。

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