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城市垃圾發(fā)電鍋爐技術(shù)特性的分析

作者:阮照亮等  
評論: 更新日期:2023年05月23日

摘要:隨著城市規(guī)模逐年擴大,2010年某市區(qū)人口已達到70萬,市區(qū)城市生活垃圾逐年增長,目前垃圾量已達到800噸/天,按照當時設(shè)計焚燒垃圾能力已遠遠不能滿足目前城市垃圾處理量。對該垃圾發(fā)電廠進行技術(shù)改造。一期改建裝機規(guī)模為1×45t/h循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐,配1×12Mw抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組,城市生活垃圾處理量400天/噸,年增加垃圾處理量20萬噸。改造工期共計80天,項目總投資估算:1150萬元。

關(guān)鍵詞:垃圾焚燒鍋爐;改造;垃圾處理量20萬噸;效益分析

1改造工程簡述

某環(huán)保電廠原裝機規(guī)模為2×6MW抽凝式汽輪發(fā)電機組,配3×35t/h異重循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐,處理生活垃圾600噸/天,供熱蒸汽能力60t/h。

擬將1#垃圾焚燒鍋爐進行改造(2000年國產(chǎn)第一代試驗技術(shù),已經(jīng)運行10年,存在較多先天設(shè)計和設(shè)備缺陷),在原址對1#鍋爐進行改造,蒸發(fā)量達到45t/h,焚燒垃圾量每天增加200噸。

2改造規(guī)模和方案

一期改建裝機規(guī)模為1×45t/h循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐,配1×12Mw抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組,城市生活垃圾處理量400噸/天,年增加垃圾處理量20萬噸。

二期改造裝機規(guī)模為2×35t/h循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐,配1×12Mw的抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組,主要供汽。

根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,目前只對一臺鍋爐進行改造,根據(jù)該城市垃圾增長情況,逐漸分批對后兩臺鍋爐實施改造。

3技術(shù)方案

1生活垃圾焚燒發(fā)電的工藝流程

(1)采用異重循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐的特點。

①異重流化床的穩(wěn)定燃燒。對于焚燒垃圾,由于垃圾的比重相對較輕(一般堆積比重為350-380公斤/立方米),且尺寸極不均勻,垃圾投入常規(guī)流化床中進行焚燒,有可能影響流化床燃燒的穩(wěn)定性,投入的垃圾會在流化床中發(fā)生偏析,而導致流化床流化狀態(tài)的惡化和燃燒的不完全。浙江大學熱能工程研究所開發(fā)的異重度流化床是由重度差異較大的不同顆粒(如石英砂與垃圾)組成的流化床系統(tǒng),實驗及工程運行表明,在由重度不同的顆粒組成的流化床系統(tǒng)中,床內(nèi)顆粒沿高度的分布將主要受床內(nèi)顆粒重度的支配,即重度大的顆粒趨于床層下部分布,盡管重度小的粒度有時比重度大的顆粒度大得多。異重流化床的這個特點可以用來防止大塊垃圾在床內(nèi)的沉積和輕粒度垃圾的偏浮,從而保證穩(wěn)定燃燒。

②采取了較全面的防止二次污染的措施。850℃以上的爐膛溫度能抑制二惡英等有害物質(zhì)的生成,在尾部安裝了浙江大學開發(fā)的集除塵和脫除有害氣體(如HCl、HF、H2S、SO2、Nox、二惡英等)于一體的湍球裝置。在運行過程中將爐后泵前池的水質(zhì)控制在PH值>10,經(jīng)脫硫泵打至脫硫塔內(nèi),經(jīng)除塵后的煙氣在塔內(nèi)通過大量湍流球的大面積接觸反應,實現(xiàn)了高效脫硫,可將Nox、SO2和HCL等氣體排放控制在國家標準以內(nèi)。爐渣呈干態(tài)排出,無渣坑廢水。垃圾庫內(nèi)的滲瀝水通過專門的噴散霧化裝置進入爐內(nèi)焚燒處理。

③采用特殊的風分配及組織方式以保證高效燃燒和順暢排渣。雖然流化床入爐物料需預處理其中的特大尺寸垃圾(如打碎大的垃圾塑料袋或板材等,使其中垃圾順利入爐),但仍有不少尺寸較大的垃圾。通過布風裝置及燃燒設(shè)備的專門設(shè)計,可允許類似橡膠鞋類等物體進爐充分燃燒。同時通過特殊設(shè)計的布風板,輔以專門設(shè)計的定向風帽和后墻排渣口相連接的床料分選裝置,可在排除大尺寸渣塊的同時使較細床料重新返回床層內(nèi),以保證流化床層粒度維持穩(wěn)定,從而保證流化床焚燒爐的穩(wěn)定長期運行。

④因沒有機械運行部件,耐久性好,使用壽命長。

⑤具有負荷調(diào)節(jié)范圍寬,特別適合燃燒垃圾等低熱值燃料。

⑥配備有方便簡捷的床下點火方式。點火控制可在集控室內(nèi)操作。

⑦為適應城市生活垃圾熱值隨季節(jié)變化的影響,達到穩(wěn)定充分燃燒,并控制污染物排放,減少設(shè)備的腐蝕,本技術(shù)采用價格低廉的原煤作為助燃輔助燃料,并控制在20%(重量比)以內(nèi)。

(2)城市生活垃圾發(fā)電工藝流程圖

4鍋爐設(shè)備方案

(1)原鍋爐拆除,只保留鍋爐的支架和鍋筒

(2)鍋爐標高抬高,上升6米

(3)尾部煙道向后擴展5.2米

(4)增加7#和8#柱

(5)安裝新型高溫分溫鍋爐

5技術(shù)指標對比

本次改造,是對原鍋爐進行一次較大的改造,把原來的中溫分離型鍋爐改造成高溫分離型鍋爐,是一次從質(zhì)上的改變。

鍋爐指標方案改造前后對比:

1鍋爐負荷量由原來的35t/h增量到45t/h。

2垃圾量由原來的200t/h增量到400t/h。

3煤耗由原來的600克減量到400克以下。

4鍋爐效率由原來的76%提升到78%。

5鍋爐各風機可用,不增加廠用電。

6技術(shù)合作

此次技術(shù)改造采用杭州喬司垃圾發(fā)電廠的成功經(jīng)驗。喬司電廠在2002年運行,所投用的配套設(shè)備和運行模式和該垃圾發(fā)電廠完全相同。運行到2007年時,和目前的垃圾環(huán)保電廠一樣處于特殊困難時期,不改造就沒有出路,加之當?shù)丨h(huán)境環(huán)保要求和煤價飆漲,一度無法運行,甚至關(guān)門停產(chǎn)。2008年此廠根據(jù)需要迫不得已進行了改造。目前已經(jīng)投入運行,通過考查論證,此廠目前運行狀況良好,經(jīng)濟效益快速增長,給該垃圾發(fā)電廠提供了良好的發(fā)展方向。喬司電廠成功經(jīng)驗對該電廠改造有一定的借鑒作用,喬司電廠的技術(shù)總工將為該垃圾發(fā)電廠鍋爐改造提供無償?shù)募夹g(shù)服務。

7建設(shè)周期

計劃工程建設(shè)期6個月,裝機規(guī)模為1×45t/h異重循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐,單臺鍋爐年處理生活垃圾量約20萬噸。

前期準備工作10天,原1#鍋爐拆除設(shè)備搬遷30天,基礎(chǔ)建設(shè)施工30天,鍋爐剛架吊裝70天,輔機建設(shè)10天,電氣輸電建設(shè)15天,鍋爐水壓試驗5天,鍋爐烘爐、吹管5天,機組調(diào)試、并5天,合計工期180天。

8投資估算和效益分析

(1)項目總投資估算:1150萬元

本投資估算按電力工業(yè)部電建[1997]127號文頒發(fā)的《電力工業(yè)基本建設(shè)概預算管理制度及規(guī)定》進行編制。

(2)工程量及材料價格

工程量。根據(jù)提供的工程量計列。

材料價格。裝置性材料價格及建筑工程價格,按照1997年頒發(fā)的《山東省電力建設(shè)材料綜合預算價格》中規(guī)定的價格,并參考2002年華東區(qū)域建設(shè)材料價格進行調(diào)整。

(3)分項投資估算

項目設(shè)計費:30萬元,設(shè)備費總價的5%。

鍋爐鋼材設(shè)備費:600萬元。

鍋爐耐火爐塔設(shè)備費如下:

爐膛爐墻耐火耐磨澆注料約10萬元,分離器爐墻耐火耐磨澆注料約100萬元,豎井煙道耐火耐磨澆注料、耐火磚約80萬元,風室爐墻耐火耐磨可塑料約10萬元。

安裝費:200萬元(含拆除費80萬元,安裝費120萬元)。

輔機設(shè)備費和電氣儀表費如下:DCS控制系統(tǒng)約20萬元,電動一次

測量元件約60萬元,電力電纜約10萬元,通信電纜約10萬元,各輔機電動機約20萬元。

9經(jīng)濟分析

設(shè)計目標為煤:垃圾=1:4,鍋爐的煤耗為400g/kwh,比改造前每度電節(jié)約100g/kwh,電廠每年的發(fā)電量為400~kwh(根據(jù)2004-2009年各年發(fā)電量平均取值),可計算每年節(jié)約用煤量為:每度電節(jié)約煤量*全年發(fā)電量=100g×40000000=4000000000g=4000噸

每年可節(jié)約煤炭量為4000噸,根據(jù)現(xiàn)市場煤價600元/噸,一年的可節(jié)約煤炭資金為:4000噸×600元/噸=2400000元=240萬元,每年可節(jié)約煤炭資金240萬元,投資預計回收年限為投資費用/回收費用/年=1150萬元/240萬元/年≈5年(注:每年的垃圾增量和檢修費用不在計算之內(nèi))。

10垃圾焚燒鍋爐大修與技改的經(jīng)濟分析比較

該垃圾發(fā)電廠現(xiàn)有的兩臺循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐自建廠以來,基本上要每隔兩三年就要大修一次,每次的大修費用在500萬元左右,是本次技改費用1100萬元的一半,但是大修只能在原來結(jié)構(gòu)不變的基礎(chǔ)上更換鍋爐備件,不能從根本上改變鍋爐結(jié)構(gòu)。

如果垃圾焚燒鍋爐徹底改造后,盡管一次性投入較大,但徹底改變了原來鍋爐受熱面布局不合理的狀況,降低了磨損,延長了鍋爐運行周期,減少了點火次數(shù)。同時,由于尾部受熱面的增加,提高了鍋爐的熱效率。經(jīng)測算,改造后鍋爐的供電標煤耗在400g/kwh左右(原來550g/kwh),鍋爐蒸發(fā)量由原來的35t/h增加到45t/h,每年可以節(jié)約資金240萬元,投資回收期為5年。

11結(jié)語

從以上論述可以看出,改造后垃圾發(fā)電不僅具有較好的經(jīng)濟效益,還有良好的生態(tài)效益和社會效益。垃圾焚燒電廠的建成和成功運行,為該省在“無害化、減量化、資源化”處理城市生活垃圾、有效解決環(huán)境污染問題等諸方面進行了積極的探索,做出了突出的貢獻,為解決“具有中國特色的城市生活垃圾發(fā)電”開創(chuàng)了先河,樹立了典范。

參考文獻

[1]時瑞生.城市垃圾發(fā)電鍋爐技術(shù)特性的分析[J].應用能源技術(shù),2008,06:27-29.

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